双桶称重供液自动切换系统

 

双桶称重供液自动切换系统
一 项目背景: 从日本移机过来的光刻胶涂布供液系统原来只有单桶供液,当10升光刻胶使用到下限重量后需要停机进行新光刻胶更换,由此导致生产暂停既影响了产量又增加了品质的不确定性,为此需要对供液系统进行改造。
二 项目要求:从单桶供液改为双桶供液。1.根据桶内光刻胶重量在双桶之间无缝自行切换,下限可设置,与原系统无信号联系。2当单桶使用完毕输出黄灯提示,当双桶均低于下限时报警输出并切断供应系统,当遇到停电重启等特殊情况时使用的桶号保持不变,当供液系统全部重启时优先使用1号供液桶。3.配线配管简单易操作。
三 调查实施: 堪御智维组织技术设计到现场查看现有供液系统,并与现场技术及使用人员就需求和现状详细交流沟通,按照机构和电控设计出图,客户沟通确认,报价,采购加工,现场测试上线,环环相扣,在最短时间完成该项目。
四 项目实施: 1/5堪御智维组织人力在客户现场进行了安装测试,按照线下逻辑测试,上线模拟测试,实际使用测试的步骤,顺利完成测试和现场使用培训;
五 项目总结: 1.在正式测试前做过试测试,在车间做过多次动作逻辑测试均正常,但在现场测试时就是有切换故障,带回车间经过检查终于找到问题根源,控制盒面板上的旋钮尾部在锁上面板时,距离控制盒内部继电器reset按钮太近,有时会触碰到导致切换信号常on,为此我们重新加工了控制箱,加大了空间尺寸,改变了布局和布线。
2.为保证切换的可靠性,我们使用配备了PLC控制和施耐德电控部件。我们选用了国产信捷PLC,可靠成本不高既为客户节省了支出,又保证了控制的可靠性和拓展性。称重系统采用了瑞士霍尔压力传感器,配套控制器多端口模式输出,为客户后续开发留下接口。
3.后续优化机构设计和控制逻辑,增加配线长度,考虑实际使用情况增加手动强制切换按钮。

六项目反馈:截至1/29,从客户处反馈此系统运行良好,后续还需要协助改造4台供液系统,并增加旧系统硬件改善和双桶强制切换功能。

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